Авиапромышленность: к 1935 в косос сидели следующие бригады (346,4)



Download 4,01 Mb.
bet267/431
Sana21.02.2022
Hajmi4,01 Mb.
#16758
1   ...   263   264   265   266   267   268   269   270   ...   431
Авиапромышленность:
19 августа 1935 Нач. в/ч 1127 Басманов утвердил Отчет по испытанию приспособления для заливки воды через блоки цилиндра и подогреватель на самолете ТБ-3 4М-34Р. Исполнитель: и Б.Чернявский. Цель испытаний: установить возможность переделки системы охлаждения мотора на ТБ-3 4М-34Р по предложению Постнова для улучшения прогрева мотора, карбюратора и смесепроводов горячей водой при заправке. Заключение...считает установку трехходового крана в водяной системе ТБ-3 2М-34 м М-34Р целесообразным...(2938).
19 августа 1935 г. Молотов, Каганович, Ворошилов — Сталину
Шифровка.
Из Москвы 19/VIII — 35 г. в 22 час. 31 мин. Вх. № 9.
Сочи. Тов. Сталину.
Леваневский заявляет: 1) Несмотря на исправление масляной системы он не уверен в безотказности ее в длительном полете. 2) Время для полета в район полюса упущено. Поэтому он считает необходимым перенести полет на будущий год на новом самолете. Леваневский и весь экипаж заявляют, что если нужно, то они готовы, несмотря на свои сомнения, совершить перелет.
Мы считаем нужным в этом году перелет отменить.
Просим сообщить ваше мнение. HP 16.
Молотов, Каганович, Ворошилов.
Архив: РГАСПИ Ф. 558. Оп. Л. Д. 88. Л. 36. Подлинник. Машинопись.
Источник: Сталин и Каганович. Переписка. 1931–1936 гг. Москва: (РОССПЭН), 2001 Стр. 528 (12320).
За рубежом:
19 августа в 1935 году состоялся первый полет американского палубного пикирующего бомбардировщика-разведчика «XBT-1». Машина показала летные данные достаточно приемлемые для продолжения испытаний. В декабре 1935 года прототип был оснащен новым 825 л.с. двигателем «Пратт-Уитни» «R-1535-94» "Твин Уосп Джуниор", в результате чего максимальная скорость возросла до 341 км/ч. С новым двигателем самолет мог нести 453 кг бомбу на высоте 6860 м. Для устранения бафтинга при пикировании раскрывающиеся закрылки - тормозные щитки были перфорированы круглыми отверстиями. Это решило не только проблему бафтинга но и позволило достаточно широко раскрывать закрылки, гася скорость пикирования не слишком уменьшая при этом подъемную силу крыла. Новые пикирующие бомбардировщики летали в составе дивизионов VB-5 авианосца "Йорктаун" и VB-6 авианосца "Энтерпрайз" продемонстрировав при этом целый букет неудовлетворительных летных характеристик, включая курсовую неустойчивость на малых скоростях, низкую эффективность элеронов и рулей на малых скоростях и тенденцию самопроизвольно крутить бочку при резком увеличении оборотов двигателя, что привело к нескольким катастрофам. Однако к счастью для Нортропа, в контракт на «XBT-1» были включены средства на разработку следующего прототипа под обозначением «XBT-2». Перед тем как «XBT-2» вышел из ворот цеха, Джон Нортроп окончательно сдался фирме «Дуглас2 (до этого в течение ряда лет его компания работала как независимая самолетостроительная фирма, но полностью контролировалась «Дуглас»). «XBT-2» вернулся к фирме «Дуглас» и был переименован в «XSBD-1». Изменение обозначения с «B» (bomber) на «SB» (scout bomber - разведывательный бомбардировщик) произошло вследствие желания Бюро Аэронавтики сохранить обозначение "бомбардировщик" для многомоторных машин. Впрочем переобозначение никак не изменило круг предполагаемых задач. «Дуглас SBD» «Даунтлесс» (солдатская кличка "Медленно Но Смертельно" - Slow But Deadly) (14988).
Авиапромышленность:
20 августа 1935 на ДБА 4М-34РН в ходе заводских испытаний в Щелково летали 1 раз 30 мин. на испытание открытия бомболюков и проверку устойчивости и это был 7-й полет машины (249).
C 20 августа по 5 сентября 1935 в АБ НИИ ВВС проходили войсковые испытания АНТ-4 с ракетными ускорителями, которые сокращали разбег на 50-70% (1016,156).
20 августа 1935 г. первый опытный экземпляр АНТ-37 разрушился в воздухе по причине вибрации хвостового оперения. Летчик-испытатель К.К. Попов и бортинженер М.М. Егоров спаслись на парашютах, еще один член экипажа погиб. Катастрофа послужила основанием для проведения целого ряда исследований по флаттеру и баф- тингу конструкции, призванных устранить эти опасные явления на всех последующих экземплярах.
Уже позднее, при разборе аварий и катастроф, произошедших с самолетами АНТ-37, АНТ-40 и АНТ-41, в специальной справке, подготовленной 26 мая 1937 г. за подписью главного конструктора завода №156 В.М. Петляко- ва, говорилось:
"Катастрофа с самолетом АНТ-37 произошла по причине вибраций фюзеляжа вместе с вертикальным оперением, причем согласно акту аварийной комиссии, начальный толчок вибрации дала аэродинамическая перекомпенсация системы руля и серворуля. После того как на самолете этого типа аэродинамическая перекомпенсация была исправлена, фюзеляж сделали прочнее и жестче, проведена полная весовая компенсация рулей, никаких неприятных случаев с этими самолетами не было". Добавить к сказанному следует то, что зачастую причинами летных происшествий оказывались не только новые, неисследованные явления авиации. В частности, катастрофа самолета АНТ-41 (во многом схожему с АНТ-37) произошла из-за разрушения триммера руля высоты, в системе управления которым обнаружили производственный дефект.
После неудачи первого АНТ-37 продолжилось строительство второго опытного экземпляра, который получил обозначение ДБ-2бис (АНТ-37бис). Заказ на изготовление этого аппарата, также называемого "Дублер", открыли еще 2 августа 1935 г. Почти год спустя, 27 июля 1936 г., заместитель председателя СНК СССР Г.К. Орджоникидзе задним числом дал согласие на включение АНТ-37бис в план строительства взамен погибшего самолета (11945).
20 августа 1935 вышел приказ ГУАП N 266:
"Для определения готовности к полету построенного заводом 1 по заказу ЦИАМ самолета ЭД-1 с авиадизелем ЮМО-4, назначаю комиссию." Королев (2172,59).
20 августа 1935 п/п Нач. ГУАП Королева было подготовлено письмо N 242/3770с Дир. завода 81 Кофману по вопросу Сталь-5:
"Так как планом опытных работ по ГВФ, утвержденном Правительством, самолет Сталь-5 не предусмотрен, предлагаю прекратить ранее начатые работы, составив акт процента технической готовности как по проектированию, так и по постройке. акт и опись представить не позже 1 сентября 1935." (2336,131).
20 августа 1935 Нач. ГУАП Королев подготовил:
КРАТКИЙ ОТЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ОПЫТНОГО САМОЛЕТОСТРОЕНИЯ на 20 августа 1935
ЗАВОД № 39
И-17-М100. Срок пред"явления 1.1Х.35 г. Утвержд. Пр-вом 16.1У.35 г.
Первый экземпляр находится на заводских испытаниях и дает данные, удовлетворяющие техтребованиям. Ввиду того, что в процессе постройки этого экземпляра встречалось много исправлений, как в ,так и в производстве, самолет в построенном виде не может быть предъявлен на госиспытания, ибо не характеризует полностью всех данных этого типа. Поэтому строится второй экземпляр, который должен быть предъявлен 1.1Хю35 г. и сейчас находится в процессе постройки. Чертежи спущены в производство в апреле месяце с.г. Общая техническая готовность самолета выражается в 48,8%
2. И19-М85. Срок пред"явления 1.1У.36 г. Ведется разработка эскизного проекта и исследовательские работы.
3. И18-М100 с пушкой через редуктор.Срок - 1.1Х.35 г., является вариантом И-17 с паровым хлаждением и пушкой. Техническая готовность по производству - 15%.
4. С.Р.-М85 Срок - 1.1Х.35г. Эскизный проект и макет утверждены до постановления Правительства от 16.1У.35 г. Конструкторские чертежи спущены в производство. Идет заготовка деталей, узлов, частей.Общая техническая готовность - 46.8%.
5. В.С. Срок 1.У.36 г. Задание новое и дано лишь 16.1У.35 г. Начато эскизное проект ирование.
6. С.Б.-2 М85 Срок 1.П.36 г. утверзденный Правительством 16.1У.35 г
Эскизный проект и макет утверждены по требованиям, согласно плана утвержденного Пр-вом 14.УП.34 г. со сроком пред"явления на госиспытания 1.XI.35 г. Поэтому 1-ый экземпляр может выйти с данными, установленными 14.УП.34 г. Второй экземпляр с выпуском 1.П.36 г. имеется виду дать с повышенными данными соответственно постановлению от 16.1У.35 г.
Готовность первого экземпляра по производству выражается в 55%.
Второй экземпляр, как модификация первого, находится в конструктивной разработке.
7. ДИ6-М25. Дан планом Пр-ва от 14.УП.34 г. Построен в 2-х экземплярах, которые прошли заводские и госиспытания. Полученные летно-технические данные оказались значительно превосходящие заданные.
Первый экзештляр переделывается под вариант штурмовика.
Второй экземпляр после аварии 5.УШ отремонтирован и передан для продолжения госиспытаний
В настояцее время строится небольшая серия на заводе № 39.
8. ТШ3-М34. Дан планом от 14.УП.34г. Построен в двух экземплярах, из которых 1-ый прошел заводские испытания и производится усиление хвостового оперения.
Второй экземпляр прошел летно-заводские испитания, производится постановка и испытания вооружения к подготовка к сдаче на госиспытания.
Ц.А.Г.И.
9. ДБ2-2М85 - Приступили к проектированию взамен потерпевшего катастрофу.
10. ДИ8-2М85 -Срок 1.УШ.35 г. Закончен постройкой. На заводских испытаниях.
11. Торпедоносец (Л.К.). Срок 1.ХП.36 г. Заканчивается разработка конструктивных чертежей и идет заготовка деталей. Проект - 79%.
12. Б.ДД (ТБ-7) - 4М34ФРН. Срок - 1.ХП.36 г. Самолет строится в двух модификациях. С центральным наддувои и без него. Без наддува самолет долкен выйти на заводские испытания 1.УП.36 г. с данными ниже поставленных планом 16.1У.35 г. В настоящее время проектирование выполнено на 54% и построена хвостовая часть фюзеляна для экспериментирования и отд. детали техн. готовы.по производству - 9,7%.
13. МТБ2-4М85. Срок 1.УШ.36 г. Заканчивается разработка эскизного проекта - техн. готовность проекта - 37%.
14. МБР. Срок 1.1Х.36 г. Эскизная проектировка.
15. Скоростной автожир - 1.ХП.35 г. Ведутся экспериментальные работы и конструктивная разработка. В постройке отдельные детали и части.
16. Геликоптер - 1.УП.36 г. Ведется конструктивная разработка и постройка отдельных деталей и агрегатов.
17. МДР4-М34Р. Дан по плану от 14.УП.34 г. Летные данные самолета превосходят требования. Для дальнейшего повышения их установлены М34Р с нагнетателем.
18. МК-6М34Р - Дан планом от 14.УП.34 г. Находится на государств. испытаниях. Летные данные превосходят требования.
В дальнейшем намечена установка М34Р с нагнетателем, что должно улучшить летные данные машины.
19. ДИП-2М85. Дан планом 14.УП.34 г. Находится после предварительных испытаний на исправлении.
20. СБ-2М100. Прошел госиспытания. В настоящее время производится улучшение охлаждения моторов.
21. СБ-2М25.- Проходит заводские испытания и доводки.
Завод № 1.
22. ИП3-РЦ - Находится на заводских испытаниях. На госиспытания не пред" явлен из-за отсутствия специального вооружения.
23. ИП - Срок 1.У.36 г. Разрабатывается проект.
24. ПБ-М85 -Срок 1.Ш.36 г. разрабатываетеся эскизный проект.
25. В.С. (Л. К) - 1.У.36 г. В начальной стадии проектирования
26. СР-М34ФР - 1.ХП. 35 г. Заканчивается конструктивная разработка
27. МИ (Л.К.) - 1.У1.36 г. Разрабатывается эскизный проект.
28. Р (Р5-М34Н) - На заводских испытаниях и доводке.
Завод № 18.
29. СБ-2М34ФРН - Срок госиспытаний 1. IX. 35 г. Эскизный проект и макет утверждены . Самолет находится в постройке. Производственная готовность выражается в 75%.
30. ВС-2М22 - Срок 1.Х.35 г. Находит ся в производстве. Производственная готовность выражается в 40%.
31. П.Б.-М85 - Срок - 1.13.36 г. "Находится в стадии проектирования.
32. Т.С. Он же санитарный .Срок 1.XI.36 г. Эскизная проектировка.
Завод № 22.
33. БЛД-4М34ФРН - Срок 1.ХП.36 г. Заканчивается подбор материалов и приступлено к эскизному проекту.
34. Истребитель "Звено'' Срок 1.ХП.36 г. Заканчивается конструктивная разработка и в производстве находятся детали. Общетехническая готовность - 15%.
35. ДБ-4М34-РН. Срок 1.1Х.35 г .Самолет находится на заводских испытаниях.
Завод № 31.
36. МБР5-РЦ. Срок 1.УШ.35 г. Заканчивается сборка самолета. Общая готовность - 95%; предполагалось на аэродром вывести к 18.УШ.35 г.
37. КОР-РЦ. Срок 1.Х1.35 г. Ведется конструкт. разработка и постройка. Общий процент готовности - 25%
38. МДР5 - Срок 1.УШ.36 г. Закончен эскизный проект. Ведется дальнейшая разработка.
Завод № 45.
39. МДР6. Срок 1.1.36 г. Эскизный проект утвервден УВС в мае с.г. вместо января, что вызвало задержку в проектировании самолета почти на 4 месяца. В виду этого срок 1.1.36 г. является чрезвычайно напряженным и может сдвинуться на 1.У.36 г.
40. АРК3-2РЦ.Срок 1.УП.35 г. Изготовляется на кооперированных началах между ГУАП и ГУГВФ на основе договора с ГУСМПом. Общая техническая готовность - 70%
41. СПЛ - М11. Срок 1.У.35 г. Проходит госиспытания.
Завод № 35.
42. СС-М34ФРН. Срок 1.УШ.35 г. Самолет в сборке. Проводится испытание высотной кабины и приборов на давление. Общая техническая готовность -95%
Завод № 21.-
43. Одноместной истребитель. Самолет находится в начальной стадии проектироваыия.
Завод № 23.
44. УТИ-М48. Срок 1.X.35г. Эскизный проект закончен. Часть детаталей сдана в производство. Общая техническая готовность - 20%. Ведутся экспериментальные работы на У-2.Ввиду отсутствия М-48 как опытное,так и серийное задание может быть не выполнено, макет принят.
45. УЗ-М48. Срок 1.У1.35 г. Самолет прошел госиспытанля 29.У.35 г.
X А И.
46. СР-М34ФРН. Срок 1.ХП.35 г. Эскизный проект по первоначальным Требованиям (14.УП.34 г.) был закончен. В связи с повышением требований 16.1У.35 г. проект перерабатывается полностью. Ввиду очень слабой производственной базы и загрузки конструкторского персонала другими самолетами (СР-К.9, ФР-РД) срок сдачи на госиспытания 1.ХП.35 г. чрезвычайно напряженный и можэт в существующих условиях сдвинуться.
47. ФР-М25. Срок 1.У1.35 г. Заводские испытания (начальные) показали, что неооходимы некоторые доделки. В настоящее время самолет готов к повторным заводским испытаниям.
48. СР-М75. Срок 1.УШ.35 г. Первоначально машина проектировалась под мотор М22. Ввиду несоответствия данных с М22 современным гребованиям к данному типу самолета, мотор заменен на М-75. Самолет в настоящее время проходит статиспытания и находится в сборке.
Техническая готовность - 75%.
К.А.И. :
49. ути-М48. Срок 1.Х.35 г. Эскизный проект утвержден. Макет пред"явлен УВВС. Ведется конструктивная разработка. Задание может сорваться из-за отсутствия мотора. Готовность по производству - 20%
50. УБП-2М11 Срок 1.У1.35 г. Самолет закончил заводские испытания (воен. вар.) и проходит госиспытания.
(КОРОЛЕВ) (3419,93).
20 августа 1935 года была подписана производственная характеристика С.В.И., в которой отмечалось, что он, “...как организатор обладает большими способностями, под его руководством за короткое время выросло конструкторское бюро, сильно вырос технический уровень работников. Достоин выдвижения на самую высокую должность в опытном самолетостроении” (9528).
20 августа 1935 г. К.Е.Ворошилову на заседании Политбюро ЦК ВКП (б) предлагалось подготовить дальнейшие предложения по организации перелета через Северный полюс в 1936 году (11941).

Download 4,01 Mb.

Do'stlaringiz bilan baham:
1   ...   263   264   265   266   267   268   269   270   ...   431




Ma'lumotlar bazasi mualliflik huquqi bilan himoyalangan ©hozir.org 2024
ma'muriyatiga murojaat qiling

kiriting | ro'yxatdan o'tish
    Bosh sahifa
юртда тантана
Боғда битган
Бугун юртда
Эшитганлар жилманглар
Эшитмадим деманглар
битган бодомлар
Yangiariq tumani
qitish marakazi
Raqamli texnologiyalar
ilishida muhokamadan
tasdiqqa tavsiya
tavsiya etilgan
iqtisodiyot kafedrasi
steiermarkischen landesregierung
asarlaringizni yuboring
o'zingizning asarlaringizni
Iltimos faqat
faqat o'zingizning
steierm rkischen
landesregierung fachabteilung
rkischen landesregierung
hamshira loyihasi
loyihasi mavsum
faolyatining oqibatlari
asosiy adabiyotlar
fakulteti ahborot
ahborot havfsizligi
havfsizligi kafedrasi
fanidan bo’yicha
fakulteti iqtisodiyot
boshqaruv fakulteti
chiqarishda boshqaruv
ishlab chiqarishda
iqtisodiyot fakultet
multiservis tarmoqlari
fanidan asosiy
Uzbek fanidan
mavzulari potok
asosidagi multiservis
'aliyyil a'ziym
billahil 'aliyyil
illaa billahil
quvvata illaa
falah' deganida
Kompyuter savodxonligi
bo’yicha mustaqil
'alal falah'
Hayya 'alal
'alas soloh
Hayya 'alas
mavsum boyicha


yuklab olish