№ п/п, наименование, об"екты и технич. данные
|
Срок госиспытаний
|
Испытатель
|
Состояние работ на 1 июня
|
1. Бесклапанный мотор 550-700 л.с. высотн. 4000 мтр.
|
1/1-37
|
ЦИАМ
|
Ведется подготовка к зкспериментальн. работам: выполнен проект одноцилиндоовой установки, часть деталей дана в производство
|
2. Развитие азиадизеля Н-1, доведение мощн. до 850 л.с. высотность - 3000 мтр., вес 950-975 кг., расх. Горюч. 170/180
|
1/1-37
|
ЦИАМ
|
Проводились во 2-й половине мая с.г. эксперимент. испытания на форсированн. режиме макс. мощн. - 1000 л.с. при 1600 об/мин., номин. мощн. 900 л.с. при 1540 об/мин,
расх. горюч. 173/174 гр/лсч.
Мотор проработал около 30 ч сломался кол/вал. .В настоящее время ведутся испытания
|
3. Авиадизель АН-3, двухрядная 14 ц. Звезда, 600 л.с., высотн. 3000-4000 мтр, вес 650 кг, расз. Гор. 170 гр/лс/ч
|
1/ХП-36
|
ЦИАМ
|
Проводятся испытания одноцилиндровой установки.
Проект дизеля закончен, приступлеко к разработке рабочих чертежей.
|
4. М-56 (доводка)
700 л.с.
3500 мтр.
|
1/ХП-36 г.
|
ЦИАМ
|
Мотор № 1 поступил на сборку. Мотор № 2 и 3-й в производстве
Продолжаются испытания эксперим. Одноцилиндровой установки, показавшей мощность 61 л. с. при 2750 об/мин., что превышает проектные данные на 20%.
|
5. ГМ-44 (для тарпедных катеров).
|
1/1-З6 г.
|
ЦИАМ
|
Агрегаты, необходимые для морского варианта, сданы в. пр-во. Мотор № 1 предполагается собрать к 1/УШ.
|
6. Перевод М-34 на испарит. охлаждение
|
1/У1-35 г.
|
ЦИАМ
|
Мотор испытан на станке и устанавливается на самолет для испытаний в воздухе.
|
7. Перевод М-100 на испарит. охл.
|
1/Х-36 г.
|
ЦИАМ
|
Продолжаются лабораторные испытания по двум схемам. :Изготавлиаются агрегаты для испытания и установки на самолете.
|
8. Перевод М-34 на водородное топливо
|
1/1-36 г.
|
ЦИАМ
|
Экспериментальная установка вьшолнепа. Строятся специальные помещения для хранения водородних баллонов
|
9. Мотор для рекордного скоростного самолета
|
НКТП и НКО в 2-х мес. срок представить тТУ и план работы
|
ЦИАМ
|
Разрабатываются ТУ
|
10. Мотор для рекордного высотного самолета
|
НКТП и НКО в 2-х мес. срок представить тТУ и план работы
|
ЦИАМ
|
Разрабатываются ТУ
|
11. Перевод М-34 на непосредственный впрыск
|
1/1-36 г.
|
ЦИАМ
|
Проведено испытание форсунки для непосредственного впрыска, давшее положиттельн. Результаты. Форсунка и насос сданы в пр-во
|
12. То же М-25
|
1936
|
ЦИАМ
|
Работы не начаты
|
13. То же М-85
|
1936
|
ЦИАМ
|
Работы не начаты
|
14. То же М-100
|
1936
|
ЦИАМ
|
Работы не начаты
|
15. ТК к мотору М-34 до 8500 м
|
1/1-36 г.
|
ЦИАМ
|
Ведутся экспериментальн. Работы, испытания турбокомпрессора Дженерал-Электрик на самолетах (ВВА), лабораторн. испытание турбокомпрессора конс. ЦИАМ
|
16. Двухступенчатый нагнетатель к М-34 до 6000 м
|
1/1-36 г.
|
ЦИАМ
|
Ведутся конструкторские работы, компановка еще не утверждена.
|
17. Тоже к М-25
|
1936
|
ЦИАМ
|
Работы не начаты.
|
18. Тоже к М-35
|
1936
|
ЦИАМ
|
Начато проектирование 2-х скоростного нагнетателя по договору з-дом № 29.
|
19. Тоже к М-100
|
1936
|
ЦИАМ
|
Работы не начаты.
|
20. 2-х скоростной нагнетатель к М-34
|
1/1-36 г.
|
ЦИАМ
|
Проводятся экспериментальные работы. В пр-ве 4 экз. механизма переключения. Нагнет № 1 в сборке. Выход предпол. к 10/У1.
№ 2 - к 1/УП, № 3 - к 1/УШ
|
21. ВИШ-3 - винт перем.шага для М-34ФРН
|
1/ХП-35 г.
|
ЦИАМ
|
С начала мая в пр-ве находятся 3 экз. Выход № 1 к 1/1Х-с..г.
|
22. ВИШ-Э-2 с электроприводом
|
Зав. Исп. 1/Х1-35 г.
|
ЦИАМ
|
В пр-ве 2 экз. Эксперимент. испытания дали положительн. результаты
|
23. ВИШ-РЦ для М-25
|
1/УШ-35 г.
|
ЦИАМ
|
Изготовлен 1 зкз. Устанавлив. на моторе. № 2 в производстве назначен для предъявлен.на госиспытание.
|
24. М-34ФРН (форсированный с нагнетателем)
мощн. 1150/0, 1050/3000, 850/4800
вес 710, час. расход горюч. 255-265 г/лс/ч
|
1/1Х-35 г.
|
з-д 24
|
Проводятся испытания трех моторов (2 с редуктором и нагнетателем, 1 - только с нагнетат, без редуктора), показавшие макс. мощность до 1250 л.с. при 1980 об./мин. Испытания продолжаются.
|
25. М-34ФН (форсированный с нагнетателем).
Мощность та же, что и у М-34ФРН
вес 630, час. расход горюч. 255-265 г/лс/ч
|
1/1Х-35 г.
|
з-д 24
|
Проводятся испытания трех моторов (2 с редуктором и нагнетателем, 1 - только с нагнетат, без редуктора), показавшие макс. мощность до 1250 л.с. при 1980 об./мин. Испытания продолжаются.
|
26. М-34ФРН второй этап
мощн. 1150/0, 1000/5000
вес 680, час. расход горюч. 255-265 г/лс/ч
|
1/1У-36 г.
|
з-д 24
|
Запроектирован новый нагнетатель, чертежи сданы в пр-во.
Проводились экспериментальн. Испытания мотора на форсированном режиме, была замерена макс. мощность - до 1400 л.с. при 2040 об/мин.
|
27. М-34ФН второй этап
мощн. 1150/0, 1000/5000
вес 680, час. расход горюч. 255-265 г/лс/ч
|
1/1У-36 г.
|
з-д 24
|
Запроектирован новый нагнетатель, чертежи сданы в пр-во.
Проводились экспериментальн. Испытания мотора на форсированном режиме, была замерена макс. мощность - до 1400 л.с. при 2040 об/мин.
|
28. М-34ФРН (переход. по плану 1934 г.)
мощн. 950/0, 850/4000
вес 730, час. расход горюч. 255-265 г/лс/ч
|
1/УШ-35 г.
|
з-д 24
|
Запущена- головная серия по 20 мот. редукторных и безредукт.
В начале июня первые экземпляры поступают в сборку.
|
29. М-34ФН (то же без редуктора)
вес 650
|
1/УШ-35 г.
|
з-д 24
|
Запущена- головная серяя по 20 мот. редукторных и безредукт.
В начале июня первые экземпляры поступают в сборку.
|
30. М-34ФУРН с удлиненным носком вала
мощн. 950/0, 850/4000
вес 760, час. расход горюч. 255-265 г/лс/ч
|
1/ХП-35 г.
|
з-д 24
|
Перерабатывается компоновка мотора. Удлиненннй вал редуктора находится в производстве
|
31. ГМ-34Ф
мощн. 900-950 л.с.
|
1/Х1-35
|
|
Закончен проект форсированного мотора. Реверс оставлен прежней конструкции. ЦИАМ проектирует нагнетатель для наддува мотора
|
32. М-86 (развитие К-9)
|
|
|
|
33. М-58 (доводка)
мощн. 630 л.с.
высотн. - 4000 м
|
1/УП-35 г.
|
з-д 29
|
Мотор прошел заводские испытания и предъявлен 15/У на госиспытания с высотностью 4000 м
|
34. М-85 - доведение мощности до 1000 л.с.
|
1/У1-36 г.
|
з-д 29
|
Произведен расчет мотора на указанную мощность.
|
35. Перестановка карбюрпатора М-85 наверх
|
1/У1-36 г.
|
з-д 29
|
Ведется- проектирование
|
36. ПТ6 - паровая турбина, мощн. 6000 л.с.
|
1/У-36 г.
|
ХАИ
|
Котел готов. Турбина поступила в частичную сборку. Насосная гр. в производстве, стендовая группа в сбопке (топливн. насос собран), будет закончена в июне-июле с.г. Авиац.насосная гр.в пр-ве. Редуктор остается нарезка и азотизация шестерен и изготовл. нижнего картера, остальн. детали готовы.
Конденсатор закончен проектировванием. В пр-во не сдан.'
|
37. Г.Т.-1 газовая турбина
мощн. 1000 л.с.
|
1/У-36 г.
|
ВТИ
|
Проведены экспериментальные испытания охлажд. Лопаток, начата разработка рабочих чертежей.
|
38. Н-1 авиадизель
мощн. 750 л.с.
высотн. 3000 мт.
|
1/1У-36 г.
|
ЦИАМ
|
Во время госиспытаний в апреле была поломка колен. вала. В мае пред"явлен другой мотор, котор. в настоящ. время проходит испытания.
|
39. Н-4 авиадизель
мощн. 600 л.с.
высотн. 3000-500 мт.
|
1/У-36 г.
|
ХАИ
|
Находится в производстве на заводе № 24. Срок изготовления всех деталей и начало сборки 1/Х-35 г.
|
40. ВИШ-РЦ - винт перем. Шага для М-25
|
1/У1-35 г.
|
з-д 28
|
В мае предъявлен на гос. испытан., во время. которых произошла поломка втулки. Приступлено к изготовлению новой втулки.
|
41. ВИМ М-34
|
1/1-36 г.
|
з-д 28
|
Ведется проектирование винта
|
42. Модификация М-25 двойная звезда
|
1/Х-36
|
з-д 19
|
Ведется проектирование
|
43. М-62 (форсир. М-25 до номин. мощн. 700 л.с. при 2000 об./мин.) высотн. 650 л.с. до 3850 м с перекл. нагнетателя
|
Зав. Исп. 1/1-36 г.
|
з-д 19
|
Проведены 25 час. испытания М25 на форсированном режиме, показ. Номин. мощн. на земле 650 л.с. при 2100 об/м., высотн.650 л.с. до 4400 мтр. при сохранении норм. наддува, а также 25 час. испыт. с повышенн. наддувом, показал мощн. 710-720 л.с. при 2100 об./мин.'
|
44. М-25Ф (форсир. М-25 до номин. мощн. 700 л.с. при 2400 об./мин.) высотн. 800 л.с. до 3250 м
|
|
з-д 19
|
Ведется проектирование
|
45. М-25У - увеличенного литража поср. Звезды 9 цил. Меньшего размера.
Мощно. Номин. 800 л.с. при числе оборо. 2000, высотн. 800/2800 м
|
Зав. Исп.
1/1У-36 г.
|
з-д 19
|
Начато проектирование
|
46. Доведение мощности М-100 до 860 л.с.
|
1У кв. 35 г.
|
з-д 26
|
15 мая один мотор смешанной сборки со своим коленвалом, шатунами и вкладышами прошел 52 час., после чего треснул коленвал и малая шестерня редуктора
25 мая постален на испытания второй мотор (3419,84).
|